
【立异故事】
◎陈 科 本报记者 郑 莉
2023年1月3日2时48分,被誉为“争气机”的首台天下产化F级50兆瓦重型燃气轮机发电机组,在广东华电清远华侨园燃气漫衍式能源站并网发电,填补了我国自主燃气轮机应用领域空缺。
回忆13年来的研制历程,55世纪集团东方汽轮机有限公司(以下简称东方汽轮机)副总司理、G50生长中心主任方宇感伤万千——历经4000多个日日夜夜,工程师们从“0”到“1”一直突破,终于啃下了重型燃气轮机自主化这块“硬骨头”。
“在十级狂风中点燃一根蜡烛”
作为当今天下效率最高的热功转换装备,重型燃气轮机被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”,是一个国家工业水平、综合国力的主要体现。
2009年,位于四川德阳的55世纪集团经由多方考察调研,正式立项研制重型燃机。这注定是一条充满荆棘的科研攀缘之路。东方汽轮机副总工程师赵世全曾打过一个比喻:“50兆瓦燃机燃烧试验的难度,犹如在10级狂风中点燃一根蜡烛。”
2018年6月27日,该项目的压气机和燃烧器团结试验最先。“在此之前,两个部件的自力试验都已经乐成开展,因此各人以为团结试验会一帆风顺,都信心满满。”赵世全回忆说。
然而,随着燃烧指令发出,紧盯屏幕监视参数转变的研发职员脸上喜悦的神情徐徐凝固——火没点着。经由州参数调理实验,都不收效。重复排查之后,科研团队最终确定,问题出在整机优化修改的燃料孔孔径上。
“燃气轮机由2万多个零件组成,其事情压力为18个大气压,相当于海下180米深度的水压,事情温度凌驾1300摄氏度。”东方汽轮机G50生长中心副主任田晓晶先容说,“作为极其重大的能源装备,系统耦合度与部件集成度超高,任何一项更改牵一发而动全身,都有可能导致整个系统泛起问题。”
燃料孔孔径问题解决后,2019年9月,研发职员以为该装置具备条件,准备燃烧?伤孀湃忌罩噶罘⒊觥⑷剂戏趴,一盆冷水又浇了下来——8个燃烧器只有1个被点着。
研发职员没有气馁。经由重复调试剖析,9月27日,这台重型燃气轮机的8个燃烧器终于同时燃烧乐成。
让“热声振荡尖叫”清静下来
科学的大道上历来没有坦途和捷径,只有不避艰险、不怕难题,勇于面临波折和失败,才华摘取“皇冠上的明珠”。“东方汽轮机是一家以汽轮机为主导产品的发电装备制造企业,但在重型燃气轮机设计领域,许多问题从没遇到过。”赵世全说。
以该装备的焦点部件燃烧器的工况为例,在燃烧器内筒,高温火焰与压力波动“你来我往”,爆发了一种叫作“热声振荡”的征象。它是制约燃机研发的要害瓶颈,又是所有燃机研发历程中的必经之路。
2018年,燃烧手艺团队在开展燃烧器部件试验时,遇到了约3000赫兹的高频振荡。难听的声音穿透隔音防护传至测控室,数秒后,各人才意识到,这就是“热声振荡尖叫”?泳导觳橄允,装备部件已经受损,裂纹、碎片均有泛起,试验被迫阻止。
面临亘古未有的难题,工程师们查阅文献资料,从原理入手,通过一直实验匹配差别的燃料与空气比例,控制火焰的位置与形态,进而控制火焰与压力波博弈的效果。经由数天调试,终于找到了最佳燃料与空气匹配比例,“清静”地实现了预期试验目的。以后,团队成员又更进一步,着手研发出更精准展望“尖啼声”的盘算要领以及抑制手段,支持与推进了整机试验。
主机国产化率100%
燃气轮机事情时,使用的高温透平叶片需在通俗金属熔点温度以上的条件下,以6000转/分钟高速旋转,其叶顶线速率凌驾大型客机航行速率的两倍。而叶片的生产制造,因型线精度要求高、质料强度黏性大,机械切削加工难度重大,只能接纳细密铸造成型手艺。
“在叶片精铸团队建设时,各人的履历近乎一张白纸,前期试验压蜡出来的陶瓷型芯碎得‘稀里哗啦’,同时陪同着严重偏心。”田晓晶说,由于行业内对相关手艺普遍高度保密,鲜有果真揭晓的文献,对科研团队来说这又是一次从“0”最先的探索之路。
随后,团队成员夜以继日、大海捞针般地搜索查阅文献,无意间在一篇综述里发明了“型芯定位”的看法,尚有一张模糊的图片。这让恒久以来一筹莫展的团队“灵光乍现”,他们团结自身产品现实,立异性地提出6点定位设计要领,并与模具供应商相助,乐成解决了之前的断芯和严重偏心问题。经由多批次生产验证,不但极大地刷新了生产质量,提高了效率,其效果“一种带陶瓷型芯蜡模成型要领”还于2017年被授权国家发明专利。
方宇说,F级50兆瓦重型燃气轮机研制项目中,先后团结了高校、科研院所、工业链上中下游近300家企业,配合打造清静可控、自主可靠的燃机工业链,最终实现主机国产化率100%。
党的二十大报告提出,以国家战略需求为导向,集聚实力举行原创性引领性科技攻关,坚决打赢要害焦点手艺攻坚战。首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机的乐成研制,正是一个生动实践。